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consely
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灼热丝坏掉,请大家讨论原因。

昨天去某公司修机,现象:灼热丝的电极支柱歪掉,绝缘底板烧坏,如图所示:
问题如下:

1、绝缘底板烧坏原因分析和解决方法。
2、由此现象分析出设计中存在的问题。

请有实操经验的工程技术人员积极回贴。

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顶端 Posted: 2010-02-26 09:45 | [楼 主]    新版 | 旧版安规网
gankan


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绝缘底板烧坏,可能是操作时把电流调的太大,操作人员又不在现场。使得灼热丝温度上升的太高超出了绝缘板的承受的最高温度,这样烧坏绝缘板。如果是由于上述原因引起的,这跟设计上关系不大。

还有可能是电极和绝缘板的材料的耐热性能不够高,这样在设计上我觉得加上个最高温度控制的断路器,达到电极和绝缘板的温度时自动断开电路。这样就不会出项操作人员不在现场而烧坏电极和绝缘板的情况。

还可以在操作说明书上重点指出电流一次不要调的太多,等温度稳定后在加电流,这样均匀上升。注意提醒操作人员不要做测试时不要离开。以防发生什么意外情况。

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    阿佑


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    额。图上的绝缘板老化的很严重么,应该是常时间使用大电流引起的,灼热丝测试的时候,差不多80-90的电流就可以达到测试温度了,上960的时候才需要提升电流。测试的是需要注意的,呵呵·!~!~

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    顶端 Posted: 2010-02-26 11:01 | 2 楼    新版 | 安规网
    huangke

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    我们公司的灼热丝也坏了N久了,正在维修中。。。。。是PCB上烧坏问题。

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    不经历风雨,哪能见彩虹.
    顶端 Posted: 2010-02-26 11:27 | 3 楼    新版 | 安规网
    sky432no2




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    该接线柱底部的螺母未锁紧电线,导致所设置的电流过大,加上螺母松动引发接触电流增大。一般我用灼热丝仪就慢慢将电流调到90-100,随着温度调,等温度一到马上测试,缩短仪器的大电流发热时间,提高寿命。
    另外,那块绝缘板有点薄。虽然标准没提到绝缘板厚度,但从高温考虑,还是建议两层厚差不多

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    consely
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    引用第4楼sky432no2于2010-02-28 16:28发表的  :
    该接线柱底部的螺母未锁紧电线,导致所设置的电流过大,加上螺母松动引发接触电流增大。一般我用灼热丝仪就慢慢将电流调到90-100,随着温度调,等温度一到马上测试,缩短仪器的大电流发热时间,提高寿命。
    另外,那块绝缘板有点薄。虽然标准没提到绝缘板厚度,但从高温考虑,还是建议两层厚差不多


    如此说来,接触不良是个问题,特别是对灼热丝头进行更换以后,安装时稍有不慎但有如此结果,我以是遇到过多次。只是在某些时候,安装的很好,还是出现这个问题。

    绝缘板的便是一个关键问题,发现图中所示的情况在一般试验室不会发生,只会发生在工厂里的试验室,由于每天试验的次数太多,绝缘板一直处在高温环境中,另外,此种绝缘板俗称电木,最高耐热仅200度,容易碳化。

    加厚的方案不可行,应该换更好的材料,可是一直以来没找到适合的材料。

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    顶端 Posted: 2010-03-02 14:09 | 5 楼    新版 | 安规网
    tiny




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    引用第3楼huangke于2010-02-26 11:27发表的  :
    我们公司的灼热丝也坏了N久了,正在维修中。。。。。是PCB上烧坏问题。

    兄弟问一下,修这设备大概要多少money啊,我们公司的灼热丝测试仪今天坏了,故障原因是使用时没把电流调低(大概40安)时把仪器直接从low档调到high档,之后仪器通上电就连指示灯都不亮了,估计哪里烧坏了

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    顶端 Posted: 2010-07-13 20:51 | 6 楼    新版 | 安规网
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